Задать вопрос

Задайте вопрос надзорным органам

Календарь новостей

август 2024

пн вт ср чт пт сб вс
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 

Номера в бесплатном доступе

Партнеры

Энергетика и промышленность России - информационный портал

Шадриков Александр Валерьевич, министр экологии и природных ресурсов

В 2024 году завершаются федеральные проекты «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». В Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан рассказали об итогах реализации нацпроекта в регионе и обозначили планы на перспективу.

Статья находится в свободном доступе благодаря Журнал ПЭБОТ

Сфера нефтепереработки имеет самое непосредственное отношение как к нефтяной, так и к химической промышленности. Но по давней традиции свой профессиональный праздник нефтепереработчики отмечают в конце мая, в День химика. 

Статья находится в свободном доступе благодаря «АО «ТАИФ-НК»

В Письме Минприроды России от 06.03.2024 № 25-47/9317 дано еще одно разъяснение о выполнении нормативов утилизации в отношении товаров, упаковки, первичная реализация которых на территории Российской Федерации осуществлена с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Статья находится в свободном доступе благодаря Журнал «ПЭБОТ»

Свежий номер

№ 05 (205), июнь, 2024
В номере:

Теги

Экономический рост через модернизацию

 
ПОНОМАРЕВ  Виктор Михайлович,  главный энергетик  ОАО «Удмуртская птицефабрика»

ПОНОМАРЕВ Виктор Михайлович
главный энергетик ОАО «Удмуртская птицефабрика»

Номер журнала: 

Рубрика: 

После проведения энергетического обследования (энергоаудита) в 2006 г., инициатором проведения которого выступила управляющая компания ООО «КОМОС ГРУПП»,  был разработан план организационно-технических мероприятий по энерго-сбережению на ОАО «Удмуртская птицефабрика».

Энергоаудит позволил разработать эффективный план энергосберегающих мероприятий
Согласно этому плану, предприятие установило автоматизированную систему контроля и коммерческого учета электроэнергии АСКУЭ и с марта 2007 года перешло на двухставочный тариф по оплате за электрическую энергию. До конца 2007 года было сэкономлено 1.335.147 руб. 
Для производственной котельной общей мощностью 88 Гкал/ч. приобретены и установлены станции частотно-регулируемого привода для питательных и подпиточных насосов. Таким образом, было обеспечено:
- сокращение расхода электроэнергии за счет снятия излишних напоров, рациональной подачи количества воды, снятия осевых и радиальных ударных нагрузок:
- экономия составила более 262 800 кВт/ч за год.
- значительное уменьшение вибрации и шумового эффекта;
- полное отсутствие гидростатических ударов из-за плавного пуска электродвигателя;
- увеличение срока службы насосного агрегата в 3-4 раза;
- увеличение межремонтных циклов;
- увеличение срока службы напорных линий.
Также для производственной котельной был приобретен и установлен ПСА (пароводяной струйный аппарат) для работы котла ДЕ-10 в летнее время.
Экономический эффект от внедрения пароводяных струйных аппаратов (ПСА) достигается за счет экономии тепла в результате исключения потерь тепла через наружные поверхности подогревателей, конденсатопровода, потерь тепла с пролетным паром (при неисправных конденсатоотводчиках) и с паром вторичного вскипания. Кроме того, значительный результат достигается за счет  исключения затрат на регулярное техническое обслуживание, ремонт подогревателей и снижения затрат электроэнергии. В результате прямой экономический эффект составил 457,4 тыс. руб./год.

Модернизация, безопасность и экономический эффект
С 2007 года производится замена водопроводных и канализационных сетей. Чугунные и стальные трубопроводы меняются на полиэтиленовые. Тем самым резко сократилось число аварий, что, несомненно, сказалось на экологической обстановке как на самом предприятии, так и за его пределами. Сократились непредвиденные потери питьевой воды.
Согласно инвестиционным проектам, произведена замена изношенного технологического и энергетического оборудования в цехах выращивания цыплят-бройлеров на 4-ярусные клеточные батареи «Экоматик» производства Германии и клетки фирмы «Техна» производства Украины. Произведена замена освещения с ламп накаливания на энергосберегающее люминесцентное таких известных фирм, как GASOLEC и ООО «ЮУТСУ».
Совместно с ИжГСХА (Ижевская государственная сельскохозяйственная академия) проведены исследования по использованию светодиодного освещения в птичниках. Результаты исследования показали положительный результат, что дает предпосылки для дальнейшего использования светодиодного освещения, которое, несомненно, скажется на потреблении электрической энергии.   
Произведена замена изношенного технологического и энергетического оборудования в корпусах содержания родительского стада на автоматические линии систем кормления и поения фирмы «ROXELL», полуавтоматические гнезда типа «КоКУН» (Бельгия). Также произведена замена освещения с ламп накаливания на энергосберегающее люминесцентное ООО «ЮУТСУ». 
Установлены станции частотно-регулируемого привода на вытяжные и прогонные вентиляторы. Экономический эффект составил более 560 000 руб./год только одним птичником.  
Построено два холодильных модуля с единовременным хранением 70 и 394 тонн мяса соответственно.
Построен и введен в действие пристрой к инкубаторию, произведена реконструкция действующего здания инкубатория с системой оборотного водоснабжения. На сегодняшний день мощность возросла с 9 до 24 млн яиц в год. При этом было использовано оборудование бельгийской фирмы «PETERSIME».
Там же был установлен сильфонный теплообменник ТОС-02(Т)ПС. Ввиду того, что на предприятии применяется открытая система горячего водоснабжения, с установкой теплообменника снизился расход химически очищенной воды с котельной. 
В результате проведенных мероприятий экономический эффект составил 77459 руб./год 
Закончено строительство комплекса убоя птицы и переработки отходов производства с собственной котельной общей мощностью 7,19 Гкал/ч. Взамен линии убоя на 3000 голов в час установлена линия на 6000 голов в час. Использовано оборудование бельгийской фирмы «Линко».
Общая стоимость реконструкции предприятия в 2006 – 2010 гг. составила 1305 млн руб., из них 885 млн руб. кредитные средства и 420 млн руб. – собственные средства. 
Производится газификация птичников и предприятия в целом. В результате газифицировано три птичника и санитарный пропускник в цехе содержания родительского стада. На очереди еще три птичника в этом цехе.

Внедрение современных технологий в области энергетики позволяет ОАО «Удмуртская птицефабрика» снизить производственные риски промышленной и экологической безопасности. Комплекс энергосберегающих мероприятий обусловил экономический эффект.

В перспективе 
В соответствии с дальнейшим планом модернизации и повышения энергоэффективности производства на ОАО «Удмуртская птицефабрика» запланирован ряд мероприятий, в том числе:
- дальнейшая замена изношенного технологического и энергетического оборудования в  цехе выращивания цыплят бройлеров и в цехе содержания родительского стада;
- установка 3-х газовых котельных по 10,5 МВт каждая в цехе выращивания цыплят-бройлеров.
Это обусловлено тем, что установленные в птичниках цеха выращивания цыплят-бройлеров калориферы приточных вентсистем хотя и рассчитаны на график 150/700 С, но в действительности работают на графике 95/700С. Тем самым фактическая тепловая мощность получаемая с калориферов ниже расчетной в 3 раза. Это приводит к тому, что в зимнее время птице не хватает тепла и воздуха, персонал вынужден сокращать приток свежего воздуха.
В настоящее время заканчивается замена изношенного технологического и энергетического оборудования. Количество бройлеров в одном зале увеличилось с 30 000 до 51 000, соответственно в 2 раза должен увеличиться и воздухообмен в птичнике, что на практике не выполнено. Также растет концентрация вредных газов в воздухе птичника, в том числе углекислого газа, аммиака и сероводорода. Превышение концентрации вредных газов грозит тяжелыми последствиями. При текущем положении дел невозможно добиться нормального воздухообмена и обогрева птицы.  
Кроме того, предполагается провести следующие мероприятия:
- реконструкция канализационно-очистных сооружений, обслуживающих две птицефабрики и жилой поселок;
- реконструкция цеха глубокой переработки мяса;
- дальнейшая замена водопроводных и канализационных сетей.

Выводы
Качественный энергоаудит позволяет разработать эффективную программу обновления основных производственных фондов и модернизации технологических процессов с учетом современных требований в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.
Внедрение современных технологий в области энергетики позволяет значительно снизить производственные риски в сфере промышленной и экологической безопасности.
Комплекс проведенных ОАО «Удмуртская птицефабрика» энергосберегающих мероприятий обусловил значительный экономический эффект, что способствует дальнейшей глубокой модернизации энергетического хозяйства и производственных мощностей предприятия. 

Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. 70 лет Октября, д. 13 «А», тел./факс (34141) 3-87-00, e-mail: itupf@udm.net

Все статьи рубрики